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汽輪機通流部分清洗技術(shù)在6MW機組中的應(yīng)用論文

時間:2023-05-03 15:48:40 論文范文 我要投稿
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汽輪機通流部分清洗技術(shù)在6MW機組中的應(yīng)用論文

  摘要:通過對霍州煤電煤矸石熱電廠2#汽輪機組推力瓦溫度高原因分析,得出其主要原因為通流部分結(jié)垢嚴(yán)重,流通不暢,導(dǎo)致汽輪機做功能力下降,使機組無法帶至額定負(fù)荷;并對通流部分結(jié)垢的原因進(jìn)行分析、研究,作出清洗處理,有效降低了機組運行中的推力瓦溫度,以提高機組的安全經(jīng)濟(jì)性。

汽輪機通流部分清洗技術(shù)在6MW機組中的應(yīng)用論文

  關(guān)鍵詞:汽輪機;通流部分;結(jié)垢;蒸汽品質(zhì);清洗

  霍州煤電煤矸石熱電廠2#汽輪機組在運行中發(fā)現(xiàn)推力瓦溫度大幅度升高,運行兩個月后負(fù)荷4Mw時推力瓦溫已達(dá)81℃,不得不限負(fù)荷運行,嚴(yán)重影響機組安全經(jīng)濟(jì)運行。

  1、2#汽輪機推力瓦溫度高原因分析。

  2#汽輪機帶額定負(fù)荷6Mw時,調(diào)整抽汽壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過規(guī)定值,并且隨著機組運行時間的增長而不斷惡化。帶額定負(fù)荷6MW時調(diào)整抽汽壓力最高達(dá)0.785MPa(額定0.49MPa);并且推力瓦溫驟然升高,帶4MW負(fù)荷時推力瓦溫已達(dá)81℃(冷油器出口油溫37℃),帶來嚴(yán)重安全隱患。根據(jù)各段抽汽壓力均與主蒸汽流量成正比這個原理,在運行中通過監(jiān)視抽汽壓力,就可以有效地監(jiān)督通流部分工作是否正常。如果在同一負(fù)荷下各段抽汽壓力升高,則說明該抽汽級以后通流面積減少,多數(shù)情況下是結(jié)了鹽垢。其中,中壓汽輪機各段抽汽壓力相對升高15%時就必須進(jìn)行結(jié)垢清理。據(jù)此推斷為汽輪機通流部分結(jié)鹽、流通不暢,導(dǎo)致汽輪機做功能力下降,使機組無法帶至額定負(fù)荷。

  2、2#汽輪機通流部分結(jié)垢的機理及2#機結(jié)垢的現(xiàn)狀。

 。1)通流部分結(jié)垢的機理及化學(xué)成分。

  由于鍋爐產(chǎn)出的蒸汽并不是絕對的清潔(其中含有各種鹽分和雜質(zhì)),蒸汽在進(jìn)人汽輪機內(nèi)膨脹做功時,參數(shù)降低,攜帶鹽分的能力逐漸減弱,鹽分即被分離出來,緊緊地黏附在噴嘴、動葉和汽閥等通流部分的表面上,形成一層堅硬的鹽垢。汽輪機內(nèi)沉積的物質(zhì)可分為易溶于水的、稍溶于水的和完全不溶于水的?扇苄缘木氢c鹽,如碳酸鈉、硫酸鈉、硅酸鈉、氯化鈉等;不溶性的是二氧化硅、氧化銅、三氧化二鐵等。

 。2)2#汽輪機通流部分結(jié)垢的現(xiàn)狀。

  霍州煤電煤矸石熱電廠2#汽輪機組型號為C6—3.43/0.49。由山西機床廠設(shè)計制造,額定功率6MW,自1998年投產(chǎn)以來,一直連續(xù)運行,設(shè)備的利用率很高。由于蒸汽中鹽分及雜物的日積月累,至2008年,該機通流部分結(jié)垢已達(dá)到了相當(dāng)嚴(yán)重的程度,運行中出現(xiàn)了帶額定負(fù)荷困難的問題,并且上述現(xiàn)象隨著機組連續(xù)運行時間的增長而不斷地惡化。2#機是一次調(diào)整抽汽式機組,運行中調(diào)整抽汽壓力按用戶的要求,均調(diào)整鎖定在0.49MPa,所以,汽輪機結(jié)垢程度主要是通過監(jiān)視調(diào)整抽汽壓力的變化幅度來判斷。2#機組在帶6Mw負(fù)荷的情況下汽輪機抽汽壓力已達(dá)到0.785MPa(廠家給定允許值為0.49MPa),從2#機組外部象征來看為汽輪機高壓側(cè)通流面積相對減小造成了機組在帶高負(fù)荷的情況下、高壓側(cè)監(jiān)視段壓力超標(biāo)的現(xiàn)象。從整個熱力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及運行狀況來看,凝汽器管束材料為不銹鋼TP304,給水中硅的含量一直在控制之中,除氧器的除氧效果也比較優(yōu)良,熱力管道未受腐蝕,因而垢的成分排除了不溶于水的氧化銅、氧化硅和三氧化二鐵。故可以肯定垢的成分均為可溶性的鈉鹽。

  汽輪機結(jié)垢后,解決的辦法主要有兩種:其一是停機揭大蓋解體各結(jié)垢部件,進(jìn)行人工鏟除。此法費時費力,且難以將積垢清除干凈、徹底。其二是在汽輪機運行中,使用低溫蒸汽進(jìn)行清洗,將機內(nèi)溶于水的鹽垢清洗掉。本廠如采用停機機械清理的方法清理,既要投入大量的人力、物力,又需要較長的時間,停機造成的損失巨大。為解決這一難題,我們組織工程技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),通過集思廣益,反復(fù)論證,在低轉(zhuǎn)速階段利用低溫蒸汽對通流部分清洗,以達(dá)到除鈉鹽垢的目的。

 。3)汽輪機機組通流部分結(jié)垢的危害。

  ①使汽輪機通流表面變得粗糙,增大蒸汽流動時的摩擦損失,從而降低汽輪機的效率。

 、谄啓C通流部分積鹽使蒸汽的通流截面積減少,降低汽輪機的輸出功率。

 、埯}類物質(zhì)沉積在隔板噴嘴上,會增大隔板前后的壓力差,從而增大隔板的彎曲應(yīng)力。

 、茺}類物質(zhì)沉積在動葉上,會增大葉輪前后的壓力差,從而增大汽輪機轉(zhuǎn)子的軸向推力,使推力軸承過負(fù)荷,嚴(yán)重時甚至?xí)斐赏屏S承烏金融化,動靜部分發(fā)生摩擦、碰撞。

 、菀恍}類物質(zhì)對通流部分尤其是葉片有腐蝕作用,腐蝕作用會降低葉片強度,嚴(yán)重時會使葉片斷裂造成重大事故。

 、摞}類物質(zhì)沉積在軸封上,使軸封環(huán)卡死失去彈性而造成軸封部分損壞。

 、弋(dāng)沿汽輪機圓周積鹽不均勻時,將影響轉(zhuǎn)子的平衡,使汽輪機振動加大,甚至造成嚴(yán)重事故。 3 2#汽輪機通流部分的清洗

 。1)清洗原理。

  因為水蒸汽中鈉鹽的溶解性與蒸汽的壓力成正比,與蒸汽的溫度成反比;所以進(jìn)行汽輪機通流部分沖洗時,在保證汽輪機安全的前提條件下,盡可能在保持相對高的蒸汽壓力和相對低的蒸汽溫度。通過降低新蒸汽的進(jìn)汽壓力和溫度,即把新蒸汽溫度降低到接近于相應(yīng)壓力下的飽和溫度時,使通流部分大多數(shù)處于濕蒸汽下工作。達(dá)到利用濕蒸汽溶解鹽垢清洗通流部分結(jié)垢的目的。

 。1)注意事項。

 、偾逑辞跋韧顺龅驼婵毡Wo(hù)系統(tǒng),整個清洗過程中維持真空20kPa左右。

 、谠谇逑催^程中每隔20min化驗一次凝結(jié)水硬度、電導(dǎo)率。并根據(jù)化驗結(jié)果來決定維持機組轉(zhuǎn)速的時間以及是否繼續(xù)升速,并判斷鹽垢的清洗效果,在凝結(jié)水電導(dǎo)率基本不變化并與給水電導(dǎo)率(25us/cm)大致相同時停止清洗。

  ③在清洗過程中鍋爐方面要根據(jù)要求嚴(yán)格控制蒸汽溫度、壓力,以保證合格蒸汽品質(zhì)。

 、軞鉁亟咏柡蜏囟纫院螅ㄒ话惚蕊柡蜏囟雀5℃——10℃)應(yīng)繼續(xù)運行到凝結(jié)水含鹽量降到規(guī)定范圍內(nèi),然后升高氣溫。

  ⑤注意監(jiān)視汽輪機推力軸承金屬溫度≯85℃(當(dāng)前最高點78℃)。若推力軸承金屬溫度上升至85℃同時伴隨汽機軸向位移升高時,應(yīng)終止進(jìn)行清洗工作。

 、拮⒁獗O(jiān)視汽輪機脹差、汽缸膨脹、各軸承振動、軸承溫度、軸向位移的變化,當(dāng)上述參數(shù)達(dá)到規(guī)定值時終止汽機通流部分清洗工作。

 、呷缭谶M(jìn)行汽機通流清洗過程中,任意參數(shù)達(dá)到緊急條件時,應(yīng)果斷停機;嚴(yán)禁發(fā)生人為處理不及時造成汽輪機損壞事故。

 、嗲逑匆院,應(yīng)在相同的蒸氣參數(shù)、背壓和流量下比較清洗前后各監(jiān)視段的壓力,判斷清洗效果。

  4、實施與效果。

  2#汽輪機通流部分吹洗之后,運行一直很穩(wěn)定,6Mw負(fù)荷時監(jiān)視段壓力由原先0.785MPa左右下降到現(xiàn)在的0.50MP且左右(額定0.49MPa)。機組的狀態(tài)達(dá)到了投產(chǎn)初期的水平,運行工況大為好轉(zhuǎn),不須再限負(fù)載運行,汽輪機恢復(fù)到了最佳工況及應(yīng)有的效率,完全消除了因通流部分結(jié)垢而帶來的安全隱患。汽輪機的效率有了明顯的提高。

  5、汽輪機通流部分結(jié)垢的預(yù)防。

  汽輪機通流部分結(jié)垢主要是新蒸氣品質(zhì)不良引起的,而蒸氣的品質(zhì)如何主要取決于鍋爐給水的品質(zhì)好壞。汽輪機葉片上結(jié)有不溶于水的物質(zhì),如氧化鐵和氧化銅等。氧化鐵的出現(xiàn)是鋼的腐蝕所造成的,腐蝕部位主要發(fā)生在給水與凝結(jié)水的管路系統(tǒng)中。銅垢主要來源是低壓加熱器銅管的腐蝕產(chǎn)物,一般可以通過加強凝結(jié)器及除氧器的除氧效果來減緩氧的腐蝕。

  汽輪機凝結(jié)水含有各種雜質(zhì),這些雜質(zhì)來自銅管(兩級射汽抽氣器、低壓加熱器)的腐蝕、冷卻水的漏入以及低壓加熱器等的疏水。運行中必須嚴(yán)格監(jiān)督凝結(jié)水品質(zhì),不合格時及時排人地溝,同時應(yīng)監(jiān)督和防止冷卻水漏入凝結(jié)器中。

  對化學(xué)水、疏水箱的質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督,以不影響給水質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。

  6、結(jié)束語。

  通過汽輪機組通流部分清洗技術(shù)在霍州煤電煤矸石熱電廠2#汽輪機結(jié)垢問題的研究、探索與應(yīng)用,掌握了汽輪機結(jié)垢在運行中的清洗方法,在預(yù)防汽輪機的結(jié)垢上取得了一定的經(jīng)驗。若進(jìn)一步改進(jìn)和完善,此辦法將變得更為成熟。

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