火電廠用冷卻塔替代煙囪的探討
摘 要 長期以來,煙囪成為火電廠必不可少的重要設(shè)施。近年來,隨著脫硫脫硝技術(shù)的運用,使處理后的煙氣溫度和煙氣成分與過去相比發(fā)生了變化。能否在適當條件下用冷卻塔替代煙囪(將煙氣通過冷卻塔排放)呢?通過對塔內(nèi)氣體流動工況的變化分析,以及對濕法脫硫后的煙氣從煙囪排放分析和煙氣中殘余二氧化硫和飛灰對循環(huán)冷卻水污染分析,最后得出結(jié)論:若煙氣采用了高效除塵和脫硫(或脫硫脫硝)處理,可以設(shè)置低矮的事故煙囪,不再建設(shè)永久性煙囪,從而降低造價和運行費用。隨著社會生產(chǎn)力的發(fā)展和人們生活質(zhì)量的提高,人們對環(huán)境質(zhì)量愈來愈關(guān)注,對火電廠也提出了更高的環(huán)保要求。愈來愈多的電廠將視其煤質(zhì)情況和環(huán)保要求對煙氣進行脫硫處理,甚至于進行脫硝處理。在某些采用石灰石濕法脫硫(以下簡稱FGD)的系統(tǒng)中,經(jīng)脫硫后的煙溫約50 ℃,若不加熱則可能帶來煙囪排放困難。能否在采用自然通風(fēng)冷卻塔的電廠,將處理后的煙氣通過冷卻塔排放?本文試圖對該問題做一些分析和探討。
1 技術(shù)方案
對于采用了冷卻水再循環(huán)的火電廠,若其煙氣進行了脫硫脫硝處理(或只是脫硫處理),在正常運行工況下,煙氣經(jīng)過二氧化硫吸收塔處理,進入自然通風(fēng)冷卻塔,在配水裝置之上均勻排放,通過冷卻塔排入大氣。同時,根據(jù)二氧化硫吸收塔的可靠性和事故率大小,可以設(shè)置旁路煙道,通過事故煙囪排放。
2 技術(shù)經(jīng)濟分析
2.1 塔內(nèi)氣體流動工況的變化分析
與常規(guī)做法不同,煙氣不通過煙囪排放,而被送至自然通風(fēng)冷卻塔。在塔內(nèi),煙氣從配水裝置上方均勻排放,與冷卻水不接觸。由于煙氣溫度約50 ℃,高于塔內(nèi)濕空氣溫度,發(fā)生混和換熱現(xiàn)象,混和的結(jié)果,改變了塔內(nèi)氣體流動工況。
2.1.1 煙氣進入對熱浮力的影響
塔內(nèi)氣體向上流動的原動力是濕空氣(或濕空氣與煙氣的混和物)產(chǎn)生的熱浮力(也稱抽力),熱浮力克服流動阻力而使氣體流動。熱浮力為Z=he.Δρ.g,式中 he——冷卻塔有效高度;
Δρ——塔外空氣密度ρk與塔內(nèi)氣體密度ρm之差。
下面,以某300 MW機組為例,做簡要計算:
已知f=10%的氣象條件為θ1=25 ℃,Ψ1=78%,pamb=99.235 kPa,查有關(guān)圖表或用公式計算出塔外空氣密度ρk=1.152 kg/m3。
一般情況,塔內(nèi)空氣密度 ρm≈0.98 ρk=1.129 kg/m3,在標準大氣壓下,0 ℃時,煙氣根據(jù)經(jīng)驗,一般煤質(zhì)ρoy≈1.34 kg/Nm3。
經(jīng)濕法脫硫后的煙溫ty=50 ℃,考慮煙氣x≈1%,水蒸氣ρos=0.804 kg/Nm3,則可計算出進入冷卻塔的煙氣密度
顯然,進入冷卻塔的煙氣密度低于塔內(nèi)氣體的密度,對冷卻塔的熱浮力產(chǎn)生正面影響。
2.1.2 煙氣進入對塔內(nèi)氣體流速的影響
已知列舉的300 MW機組,冷卻塔淋水面積Am=6 500 m2,塔內(nèi)氣體流速vm=1.07 m/s,計算出塔內(nèi)氣體流量Qm=Am.vm=6 955 m3/s;再計算出排煙溫度140 ℃時,排煙量約1 800 000 m3/h(折合500 m3/s)。換算為脫硫后50 ℃的煙氣量(忽略除去的SO2氣體,增加的水蒸氣按經(jīng)驗為10%):
進入塔內(nèi)的煙氣占塔內(nèi)氣體的容積份額:
顯然,進入冷卻塔的煙氣所占容積份額小,對塔內(nèi)氣體流速影響甚微。
2.1.3 煙氣的進入對塔內(nèi)阻力的影響
根據(jù)塔內(nèi)阻力公式Δp=ξ(ρm vm)/(2),阻力系數(shù)ξ主要在于配水裝置,而煙氣在配水裝置以上進入,對配水裝置區(qū)間段阻力不產(chǎn)生影響。因此,對總阻力的影響甚微,在工程上亦可以忽略不計。
從以上分析可得到以下結(jié)論:煙氣能夠通過雙曲線自然通風(fēng)冷卻塔順利排放。
2.2 濕法脫硫后的煙氣從煙囪
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