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采礦工作總結(jié)

時間:2022-09-21 08:36:12 總結(jié) 我要投稿

采礦工作總結(jié)

  總結(jié)是指社會團(tuán)體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識的一種書面材料,它在我們的學(xué)習(xí)、工作中起到呈上啟下的作用,讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧。我們該怎么去寫總結(jié)呢?下面是小編整理的采礦工作總結(jié),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

采礦工作總結(jié)

  東大山鐵礦是金昌鐵業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司主要的自有資源基地,礦石基本性質(zhì)為低品位磁鐵礦。礦山地表以上(1965m水平)已基本回采結(jié)束,目前已全面轉(zhuǎn)入深部回采。深部共有1925m、1885m、1845m、1805m四個中段,采用盲斜井開拓。深部保有地質(zhì)儲量1167萬噸。

  東大山鐵礦礦體地質(zhì)賦存條件及為復(fù)雜,礦體總體為緩傾斜薄礦體,屬于難采礦體。礦山自恢復(fù)采礦至今,曾多次進(jìn)行過采礦方法的試驗與研究,最終以崩落法和淺孔全面留礦法為主要方法。從多年的生產(chǎn)實踐來看,回采指標(biāo)均不理想,回采率低,貧化率高。20xx年以來,隨著公司生鐵產(chǎn)量的大幅度提高,為了珍惜礦產(chǎn)資源,延長礦山服務(wù)年限,公司對礦產(chǎn)資源利用率提出了更高的要求。因此,選擇科學(xué)合理的采礦方法,提高金屬回收率是當(dāng)務(wù)之急,也是公司可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求。

  《探索最佳回采工藝提高資源利用率》項目自20xx年10月開始立項和實施,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,作為公司20xx年的重點技術(shù)攻關(guān)項目來抓,同時該項目也被金昌市科技局列為20xx年度科技計劃項目,金昌市科技局和其他部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)也給予了大力支持。在項目實施工程中,公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部室給予了大力支持和幫助,最終使項目順利開展并最終取得成功。

  綜上所述,東大山鐵礦《探索最佳回采工藝提高資源利用率》技術(shù)攻關(guān)已經(jīng)取得了圓滿成功,本項目所取得的各項指標(biāo)已全部完成。

  一、項目提出的原因(背景)

  1.客觀原因

  (1)礦體屬于緩傾斜薄礦體,傾角大約在35°~50°之間,平均真厚度為以3~8m為最多。

 。2)礦體地質(zhì)賦存條件極為復(fù)雜,沿走向和傾向變化大,礦體內(nèi)夾石穿插較多,分支尖滅現(xiàn)象比較頻繁。

  2.傳統(tǒng)工藝開采指標(biāo)不理想

  東大山鐵礦礦床屬沉積變質(zhì)礦床貧磁鐵礦床,由于礦體厚度不大,屬緩傾斜礦體,上盤片巖不穩(wěn)固,圍巖容易冒落,因而回采時下盤損失、上盤圍巖截流以及礦房不穩(wěn)定性等因素造成回采指標(biāo)不理想。

  3.符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略要求

  20xx年以來,隨著公司生鐵產(chǎn)量的大幅度提高,為了珍惜礦產(chǎn)資源,延長礦山服務(wù)年限,公司對礦產(chǎn)資源利用率提出了更高的要求。

  20xx年2月向金昌市科技局遞交了《探索最佳回采工藝,提高資源利用率》項目可行性報告書,申請立項并獲得批準(zhǔn)。

  二、項目的進(jìn)一步論證

  項目前期對方案做了可行性論證工作。即進(jìn)行了對礦塊長度、分段高度和礦體放出角的優(yōu)化選擇、礦柱的回收、下盤礦石拋射角做了進(jìn)一步的定量計算,并對回采順序、生產(chǎn)能力、礦房穩(wěn)定性、通風(fēng)及行人安全做了進(jìn)一步的'評價。

  最后對方案的技術(shù)可行性和經(jīng)濟可靠性做了進(jìn)一步論證。

  三、項目實施條件(開采技術(shù)條件)

  1.工程條件

  1925m中段用于該采礦工藝的工程及相關(guān)技術(shù)資料在20xx年12月已全部準(zhǔn)備就緒。

  2.開采技術(shù)條件

  礦體近礦圍巖,西部以片巖為主,片巖類巖石易沿片理面滑動,礦體內(nèi)偉晶花崗巖夾石較多,影響礦石質(zhì)量。中東部則以混合巖、偉晶巖、角閃巖等為主近礦圍巖。礦石平均體重3.46t/m3,巖石體重為2.70t/m3,自然安息角為41-43°,礦石、巖石的松散系數(shù)分別為1.50、1.60。

  四、項目的開發(fā)和工藝確定

  20xx年,根據(jù)收集的數(shù)據(jù)和相應(yīng)采掘設(shè)備,對施工隊伍人員素質(zhì)進(jìn)行了摸底調(diào)查,組織成立了采礦工藝技術(shù)攻關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組。項目前期,攻關(guān)組多次開會對方案做了可行性論證工作,并進(jìn)行了方案設(shè)計,最后對方案的技術(shù)可行性和經(jīng)濟可靠性做了進(jìn)一步論證。

  1.工藝技術(shù)參數(shù)

  (1)礦房結(jié)構(gòu)參數(shù):沿走向60m為一個礦塊,40m中段劃分為20m高的2個分段,礦塊上部留2.5-3m頂柱,相鄰礦塊之間留3.0-4.5m不連續(xù)間柱。礦房中部留1-3個Φ=3-4m保安礦柱。礦塊按6m厚度(真厚),礦體傾角為45°。

  (2)工業(yè)儲量:標(biāo)準(zhǔn)礦塊工業(yè)儲量為35292噸,礦塊綜合工業(yè)品位為29%。

 。3)單排炮孔與豎直方向的夾角θ0=20°。

 。4)質(zhì)心拋射初速度m/s:V0=[(2×1.6×3.0×1xx×0.3)/3460]1/2=28.85 m/s。

 。5)質(zhì)心水平位移L的確定:質(zhì)心發(fā)生的位移為:L0=(H02+ S02)1/2=27.42m。

  沿著位移方向質(zhì)心到達(dá)礦房頂板的實際位移L=16.01,則L

 。6)根據(jù)剛性碰撞原理,無論質(zhì)心與礦房底板如何作用,都能使質(zhì)點落至Ⅰ區(qū),即受礦鑿巖道附近。

  2.生產(chǎn)工藝

  (1)在生產(chǎn)工藝中主要解決的問題是:下盤損失、頂柱損失、礦柱損失。

 。2)爆破工藝:多布置垂直孔和走向排,少布置或不布置傾向孔,盡可能使Ⅱ區(qū)的礦量在爆力的作用下拋擲到受礦鑿巖道內(nèi)。在生產(chǎn)工藝中,當(dāng)走向孔排面及垂直孔與豎直方向夾角的最佳值θ=20°時,Ⅱ區(qū)的礦量能拋擲到受礦鑿巖道內(nèi)。

 。3)回采工藝:分區(qū)留礦法回采。Ⅰ區(qū)50%回采,Ⅱ區(qū)全面留礦回采。

  五、項目實施效果

  該項目實施后,基本解決了礦體下盤、頂柱及礦柱的損失問題,綜合回采率由原來的50%提高到55.93%,個別采場回采率達(dá)到60%以上,貧化率由32%降低到25.59%,而且該工藝與原有工藝相比,不但沒有增加采礦成本,沒有加大回采難度,而且在回采過程中,礦房穩(wěn)定性、采場作業(yè)、人行及通風(fēng)等安全條件大大改善。具體指標(biāo)見下表。

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